储存气柜氯乙烯泄漏扩散导致重大爆燃事故
储存气柜氯乙烯泄漏扩散导致重大爆燃事故
2018年11 月28日零时40分55 秒,河北某公司氯乙烯泄漏扩散至厂外区域,遇火源发生爆燃,造成24人死亡(其中1人后期医治无效死亡)、21人受伤(4名轻伤人员康复出院),38辆大货车和12 辆小型车损毁,见图9-4。
一、事故经过
2018年11月27日23 时,该公司聚氯乙烯车间氯乙烯工段丙班接班。班长李某、精馏DCS(自动化控制技术中的集散控制系统)操作员袁某、精馏巡检工郭某、张某、转化岗DCS操作员孟某上岗。当班调度为侯某、冯某,车间值班领导为副主任刘某。接班后,袁某在中控室盯岗操作,李某在中控室查看转化及精馏数据,未见异常 从生产记录、DCS运行数据记录、监控录像及询问交、接班人员等情况综合分析,接班时生产无异常。
27日23时20分左右,郭某和张某从中控室出来,直接到巡检室。
27 日23 时40 分左右,李某到冷冻机房检查未见异常。之后在冷冻机房用手机看视频。
28日零时36分53秒,DCS 运行数据记录显示,压缩机入口压力降至0.05kPa。中控室视频显示。袁某在之后3min 内进行了操作。DC运行数据记录显示。回流阀开度在3min内由30%调整至 80%。
28日零时39分19 秒,DCS 运行数据记录显示、气柜高度快速下降,袁某用对讲机呼叫郭某,汇报气柜波动,通知其去检查 随后,袁某用手机向李某汇报气柜波动大。
李某在零时41分左右,听见爆炸声、看见厂区南面起火,立即赶往中控室通知调度侯某。侯某电话请示生产运行总监郭集后、知转化岗DCS 操作员孟某启动紧急停车程序,孟某使用固定电话通知乙炔、烧碱和合成工段紧急停车,停止输气。
同时,李某、郭某、张某一起打开球罐区喷淋水,随后对氯乙烯打料泵房及周围进行灭火,在灭掉氯乙烯打料泵房及周围残火后,返回中控室。调取气柜东北角的监控视频(视频时间比北京时间慢7min2s),显示1*氯乙烯气柜发生过大量泄漏;零时40分55 秒观察到气柜南侧厂区外火光映入视频画面。
零时42分44秒,气柜区起火(图9-5)。
二、原因分析
1.直接原因
该公司违反《气柜维护检修规程》(SHS 01036—2004)第 2.1 条①和该公司《低压湿式气柜维护检修规程,②的规定,聚氯乙烯车间的1*氯乙烯气柜长期未按规定检修,事发前氯乙烯气柜卡顿、倾斜。开始泄漏,压缩机入口压力降低,操作人员没有及时发现气柜卡顿,仍然按照常规操作方式调大压缩机回流,进入气柜的气量加大,加之调大过快,氯乙烯冲破环形水封泄漏,向厂区外扩散,遇火源发生爆燃。
2.间接原因
(1)企业层面
①企业不重视安全生产,安全生产管理混乱、隐患排查治理不到位、安全管理缺失等问题失察失管;
② 该公司安全管理混乱,主要负责人及重要部门负责人长期不在公司,劳动纪律涣散;
③ 该公司安全投入不足,安全专项资金不能保证专款专用,检修需用的材料不能及时到位;
④ 该公司教育培训不到位,安全教育培训走过场,生产操作技能培训不深入;
⑤该公司风险管控能力不足、措施不足;
⑥该公司应急处置能力差,应急预案如同虚设,应急演练流于形式,操作人员对装置异常工况处置不当;
⑦ 该公司生产组织机构设置不合理,该公司撤销了专门的生产技术部门、设备管理部门;
⑧该公司隐患排查治理不到位。
(2)部门层面
①市安全监管局贯彻落实上级文件部署要求不到位,疏于对某化工公司的有效监管;
②市公安局交警支队宣化二大队未正确履职尽责;
③ 某区人民法院对非法修建停车场申请强制执行一案,未依法采取强制执行措施;
④ 市交通运输局组织论证、设计和评审中,未考虑该公司重大危险源(氯乙烯气柜、球罐)对该路段构成的安全风险;
⑤市委、市政府对上级安全生产工作的部署和要求贯彻落实不到位,对有关部门落实安全生产监管责任组织领导不力。